—— 新闻资讯
为您提供一体环境系统方案解决商
把脉问诊寻良策 菌剂投加促达标——滨州某污水厂氨氮问题成功解决
- 分类:企业新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-04-14
- 访问量:18
【概要描述】一、背景 某公司以生产牛皮革系列产品为主,位于滨州市某县区。废水产生量约1200方/日,原水主要指标氨氮550mg/L、有机氮220mg/L、总氮770mg/L、盐度15000~20000mg/L,属于皮革行业高浓度废水。 该公司配套污水厂设计处理量1500方/日,系统工艺流程如下所示: 出水水质执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)排放标准,主要指标要求氨氮≯70mg/L。 二、污水厂现状分析 1、该公司生产以盐浸牛皮为主,毁毛脱毛,废水呈碱性(PH11~13),含盐高(氯离子最高38995mg/L),且高含硫和油脂,进水水质波动大。 2、春节假期及疫情期间,公司生产力下降,污水产量小,水温低,污水站长时间低负荷运行,致使污泥松散、活性差,缺乏硝化细菌,硝化反应基本停止,大量有机氮氨化。 3、前期预处理系统加药定性定量差,生化系统中累积大量的氯离子,硝化自养菌衰减明显,无法成为优势菌群。 4、生化系统在长期低负荷运行下,缺氧段BOD几乎全部消耗,加之整个系统气温低,氯离子高,好氧池硝化菌几乎零繁殖,造成生化系统运行效果差,出水水质不合格。 三、解决方案 1、源头管控 1.1根据公司生产情况制定各车间不同工段排水计划,进行单独收集,网格处理。 1.2加强车间原辅料的使用,禁止废盐粒余料、工业盐清理到水中直接排污。 2、调整预处理加药 2.1根据实验,调整更换絮凝剂。 2.2根据实验,重新确定反应剂、聚凝剂和助凝剂投加顺序、加药量及加药时间。 2.3根据水质的变化情况,每周做1-2次预处理模拟烧杯试验,调整加药量。 3、调整生化系统 3.1每天检测水解酸化池、生化池DO、PH、SV30%、MLSS和镜检并做好记录。 3.2调整污泥回流量,并将二沉池剩余污泥排至水解池,排出前期积存在生化系统有害物质,促进硝化细菌繁殖。 3.3每天按时监测水中硝酸根、亚硝酸跟、碱度、总氮硫化物等,并根据污水表象观测,定时定量投加专用菌剂A、B、C。 四、调整过程出水数据运行数据趋势分析表 五、总结 由于系统长期低负荷运转,加之温度较低,氯离子较高,导致好氧段硝化菌生存环境薄弱,系统接近崩溃。通过异常情况解决方案,加入专用菌剂后系统逐步恢复运行,如运行数据趋势分析表,25天左右实现处理量恢复正常,氨氮达标排放。
把脉问诊寻良策 菌剂投加促达标——滨州某污水厂氨氮问题成功解决
【概要描述】一、背景 某公司以生产牛皮革系列产品为主,位于滨州市某县区。废水产生量约1200方/日,原水主要指标氨氮550mg/L、有机氮220mg/L、总氮770mg/L、盐度15000~20000mg/L,属于皮革行业高浓度废水。 该公司配套污水厂设计处理量1500方/日,系统工艺流程如下所示: 出水水质执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)排放标准,主要指标要求氨氮≯70mg/L。 二、污水厂现状分析 1、该公司生产以盐浸牛皮为主,毁毛脱毛,废水呈碱性(PH11~13),含盐高(氯离子最高38995mg/L),且高含硫和油脂,进水水质波动大。 2、春节假期及疫情期间,公司生产力下降,污水产量小,水温低,污水站长时间低负荷运行,致使污泥松散、活性差,缺乏硝化细菌,硝化反应基本停止,大量有机氮氨化。 3、前期预处理系统加药定性定量差,生化系统中累积大量的氯离子,硝化自养菌衰减明显,无法成为优势菌群。 4、生化系统在长期低负荷运行下,缺氧段BOD几乎全部消耗,加之整个系统气温低,氯离子高,好氧池硝化菌几乎零繁殖,造成生化系统运行效果差,出水水质不合格。 三、解决方案 1、源头管控 1.1根据公司生产情况制定各车间不同工段排水计划,进行单独收集,网格处理。 1.2加强车间原辅料的使用,禁止废盐粒余料、工业盐清理到水中直接排污。 2、调整预处理加药 2.1根据实验,调整更换絮凝剂。 2.2根据实验,重新确定反应剂、聚凝剂和助凝剂投加顺序、加药量及加药时间。 2.3根据水质的变化情况,每周做1-2次预处理模拟烧杯试验,调整加药量。 3、调整生化系统 3.1每天检测水解酸化池、生化池DO、PH、SV30%、MLSS和镜检并做好记录。 3.2调整污泥回流量,并将二沉池剩余污泥排至水解池,排出前期积存在生化系统有害物质,促进硝化细菌繁殖。 3.3每天按时监测水中硝酸根、亚硝酸跟、碱度、总氮硫化物等,并根据污水表象观测,定时定量投加专用菌剂A、B、C。 四、调整过程出水数据运行数据趋势分析表 五、总结 由于系统长期低负荷运转,加之温度较低,氯离子较高,导致好氧段硝化菌生存环境薄弱,系统接近崩溃。通过异常情况解决方案,加入专用菌剂后系统逐步恢复运行,如运行数据趋势分析表,25天左右实现处理量恢复正常,氨氮达标排放。
- 分类:企业新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-04-14
- 访问量:18
一、背景
某公司以生产牛皮革系列产品为主,位于滨州市某县区。废水产生量约1200方/日,原水主要指标氨氮550 mg/L、有机氮220 mg/L、总氮770 mg/L、盐度15000~20000 mg/L,属于皮革行业高浓度废水。
该公司配套污水厂设计处理量1500方/日,系统工艺流程如下所示:
出水水质执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)排放标准,主要指标要求氨氮≯70mg/L。
二、污水厂现状分析
1、该公司生产以盐浸牛皮为主,毁毛脱毛,废水呈碱性(PH 11~13),含盐高(氯离子最高38995mg/L),且高含硫和油脂,进水水质波动大。
2、春节假期及疫情期间,公司生产力下降,污水产量小,水温低,污水站长时间低负荷运行,致使污泥松散、活性差,缺乏硝化细菌,硝化反应基本停止,大量有机氮氨化。
3、前期预处理系统加药定性定量差,生化系统中累积大量的氯离子,硝化自养菌衰减明显,无法成为优势菌群。
4、生化系统在长期低负荷运行下,缺氧段BOD几乎全部消耗,加之整个系统气温低,氯离子高,好氧池硝化菌几乎零繁殖,造成生化系统运行效果差,出水水质不合格。
三、解决方案
1、源头管控
1.1根据公司生产情况制定各车间不同工段排水计划,进行单独收集,网格处理。
1.2 加强车间原辅料的使用,禁止废盐粒余料、工业盐清理到水中直接排污。
2、调整预处理加药
2.1 根据实验,调整更换絮凝剂。
2.2 根据实验,重新确定反应剂、聚凝剂和助凝剂投加顺序、加药量及加药时间。
2.3 根据水质的变化情况,每周做1-2次预处理模拟烧杯试验,调整加药量。
3、调整生化系统
3.1 每天检测水解酸化池、生化池DO、PH、SV30%、MLSS和镜检并做好记录。
3.2 调整污泥回流量,并将二沉池剩余污泥排至水解池,排出前期积存在生化系统有害物质,促进硝化细菌繁殖。
3.3每天按时监测水中硝酸根、亚硝酸跟、碱度、总氮硫化物等,并根据污水表象观测,定时定量投加专用菌剂A、B、C。
四、调整过程出水数据
运行数据趋势分析表
五、总结
由于系统长期低负荷运转,加之温度较低,氯离子较高,导致好氧段硝化菌生存环境薄弱,系统接近崩溃。通过异常情况解决方案,加入专用菌剂后系统逐步恢复运行,如运行数据趋势分析表,25天左右实现处理量恢复正常,氨氮达标排放。
扫二维码用手机看