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把脉问诊寻良策 菌剂投加促达标——滨州某污水厂氨氮问题成功解决

把脉问诊寻良策 菌剂投加促达标——滨州某污水厂氨氮问题成功解决

  • 分类:企业新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-14
  • 访问量:18

【概要描述】一、背景  某公司以生产牛皮革系列产品为主,位于滨州市某县区。废水产生量约1200方/日,原水主要指标氨氮550mg/L、有机氮220mg/L、总氮770mg/L、盐度15000~20000mg/L,属于皮革行业高浓度废水。  该公司配套污水厂设计处理量1500方/日,系统工艺流程如下所示:  出水水质执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)排放标准,主要指标要求氨氮≯70mg/L。  二、污水厂现状分析  1、该公司生产以盐浸牛皮为主,毁毛脱毛,废水呈碱性(PH11~13),含盐高(氯离子最高38995mg/L),且高含硫和油脂,进水水质波动大。  2、春节假期及疫情期间,公司生产力下降,污水产量小,水温低,污水站长时间低负荷运行,致使污泥松散、活性差,缺乏硝化细菌,硝化反应基本停止,大量有机氮氨化。  3、前期预处理系统加药定性定量差,生化系统中累积大量的氯离子,硝化自养菌衰减明显,无法成为优势菌群。  4、生化系统在长期低负荷运行下,缺氧段BOD几乎全部消耗,加之整个系统气温低,氯离子高,好氧池硝化菌几乎零繁殖,造成生化系统运行效果差,出水水质不合格。  三、解决方案  1、源头管控  1.1根据公司生产情况制定各车间不同工段排水计划,进行单独收集,网格处理。  1.2加强车间原辅料的使用,禁止废盐粒余料、工业盐清理到水中直接排污。  2、调整预处理加药  2.1根据实验,调整更换絮凝剂。  2.2根据实验,重新确定反应剂、聚凝剂和助凝剂投加顺序、加药量及加药时间。  2.3根据水质的变化情况,每周做1-2次预处理模拟烧杯试验,调整加药量。  3、调整生化系统  3.1每天检测水解酸化池、生化池DO、PH、SV30%、MLSS和镜检并做好记录。  3.2调整污泥回流量,并将二沉池剩余污泥排至水解池,排出前期积存在生化系统有害物质,促进硝化细菌繁殖。  3.3每天按时监测水中硝酸根、亚硝酸跟、碱度、总氮硫化物等,并根据污水表象观测,定时定量投加专用菌剂A、B、C。  四、调整过程出水数据运行数据趋势分析表   五、总结  由于系统长期低负荷运转,加之温度较低,氯离子较高,导致好氧段硝化菌生存环境薄弱,系统接近崩溃。通过异常情况解决方案,加入专用菌剂后系统逐步恢复运行,如运行数据趋势分析表,25天左右实现处理量恢复正常,氨氮达标排放。

把脉问诊寻良策 菌剂投加促达标——滨州某污水厂氨氮问题成功解决

【概要描述】一、背景  某公司以生产牛皮革系列产品为主,位于滨州市某县区。废水产生量约1200方/日,原水主要指标氨氮550mg/L、有机氮220mg/L、总氮770mg/L、盐度15000~20000mg/L,属于皮革行业高浓度废水。  该公司配套污水厂设计处理量1500方/日,系统工艺流程如下所示:  出水水质执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)排放标准,主要指标要求氨氮≯70mg/L。  二、污水厂现状分析  1、该公司生产以盐浸牛皮为主,毁毛脱毛,废水呈碱性(PH11~13),含盐高(氯离子最高38995mg/L),且高含硫和油脂,进水水质波动大。  2、春节假期及疫情期间,公司生产力下降,污水产量小,水温低,污水站长时间低负荷运行,致使污泥松散、活性差,缺乏硝化细菌,硝化反应基本停止,大量有机氮氨化。  3、前期预处理系统加药定性定量差,生化系统中累积大量的氯离子,硝化自养菌衰减明显,无法成为优势菌群。  4、生化系统在长期低负荷运行下,缺氧段BOD几乎全部消耗,加之整个系统气温低,氯离子高,好氧池硝化菌几乎零繁殖,造成生化系统运行效果差,出水水质不合格。  三、解决方案  1、源头管控  1.1根据公司生产情况制定各车间不同工段排水计划,进行单独收集,网格处理。  1.2加强车间原辅料的使用,禁止废盐粒余料、工业盐清理到水中直接排污。  2、调整预处理加药  2.1根据实验,调整更换絮凝剂。  2.2根据实验,重新确定反应剂、聚凝剂和助凝剂投加顺序、加药量及加药时间。  2.3根据水质的变化情况,每周做1-2次预处理模拟烧杯试验,调整加药量。  3、调整生化系统  3.1每天检测水解酸化池、生化池DO、PH、SV30%、MLSS和镜检并做好记录。  3.2调整污泥回流量,并将二沉池剩余污泥排至水解池,排出前期积存在生化系统有害物质,促进硝化细菌繁殖。  3.3每天按时监测水中硝酸根、亚硝酸跟、碱度、总氮硫化物等,并根据污水表象观测,定时定量投加专用菌剂A、B、C。  四、调整过程出水数据运行数据趋势分析表   五、总结  由于系统长期低负荷运转,加之温度较低,氯离子较高,导致好氧段硝化菌生存环境薄弱,系统接近崩溃。通过异常情况解决方案,加入专用菌剂后系统逐步恢复运行,如运行数据趋势分析表,25天左右实现处理量恢复正常,氨氮达标排放。

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  • 发布时间:2020-04-14
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详情

  一、背景

  某公司以生产牛皮革系列产品为主,位于滨州市某县区。废水产生量约1200方/日,原水主要指标氨氮550 mg/L、有机氮220 mg/L、总氮770 mg/L、盐度15000~20000 mg/L,属于皮革行业高浓度废水。

  该公司配套污水厂设计处理量1500方/日,系统工艺流程如下所示:

  出水水质执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)排放标准,主要指标要求氨氮≯70mg/L。

  二、污水厂现状分析

  1、该公司生产以盐浸牛皮为主,毁毛脱毛,废水呈碱性(PH 11~13),含盐高(氯离子最高38995mg/L),且高含硫和油脂,进水水质波动大。

  2、春节假期及疫情期间,公司生产力下降,污水产量小,水温低,污水站长时间低负荷运行,致使污泥松散、活性差,缺乏硝化细菌,硝化反应基本停止,大量有机氮氨化。

  3、前期预处理系统加药定性定量差,生化系统中累积大量的氯离子,硝化自养菌衰减明显,无法成为优势菌群。

  4、生化系统在长期低负荷运行下,缺氧段BOD几乎全部消耗,加之整个系统气温低,氯离子高,好氧池硝化菌几乎零繁殖,造成生化系统运行效果差,出水水质不合格。

  三、解决方案

  1、源头管控

  1.1根据公司生产情况制定各车间不同工段排水计划,进行单独收集,网格处理。

  1.2 加强车间原辅料的使用,禁止废盐粒余料、工业盐清理到水中直接排污。

  2、调整预处理加药

  2.1 根据实验,调整更换絮凝剂。

  2.2 根据实验,重新确定反应剂、聚凝剂和助凝剂投加顺序、加药量及加药时间。

  2.3 根据水质的变化情况,每周做1-2次预处理模拟烧杯试验,调整加药量。

  3、调整生化系统

  3.1 每天检测水解酸化池、生化池DO、PH、SV30%、MLSS和镜检并做好记录。

  3.2 调整污泥回流量,并将二沉池剩余污泥排至水解池,排出前期积存在生化系统有害物质,促进硝化细菌繁殖。

  3.3每天按时监测水中硝酸根、亚硝酸跟、碱度、总氮硫化物等,并根据污水表象观测,定时定量投加专用菌剂A、B、C。

  四、调整过程出水数据

运行数据趋势分析表

 

  五、总结

  由于系统长期低负荷运转,加之温度较低,氯离子较高,导致好氧段硝化菌生存环境薄弱,系统接近崩溃。通过异常情况解决方案,加入专用菌剂后系统逐步恢复运行,如运行数据趋势分析表,25天左右实现处理量恢复正常,氨氮达标排放。

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