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江苏某污水厂长期未运行问题调试案例

江苏某污水厂长期未运行问题调试案例

  • 分类:企业新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-07-30
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【概要描述】一、背景  江苏某化工公司生产、生活中日常产生废水量在300m³/d左右,其中生产废水量约为200m³/d,生活污水量约为100m³/d,公司污水处理站生化系统包含调节池、水解酸化池,初沉池,好氧池,二沉池及配套设施。  因疫情影响停工等原因,污水站生化段长时间不运行,导致污水处理系统出水水质指标异常,从而间接影响生产的正常投运。因此,需要对污水处理站生化系统做出部分调整,以快速恢复生化系统的处理

江苏某污水厂长期未运行问题调试案例

【概要描述】一、背景  江苏某化工公司生产、生活中日常产生废水量在300m³/d左右,其中生产废水量约为200m³/d,生活污水量约为100m³/d,公司污水处理站生化系统包含调节池、水解酸化池,初沉池,好氧池,二沉池及配套设施。  因疫情影响停工等原因,污水站生化段长时间不运行,导致污水处理系统出水水质指标异常,从而间接影响生产的正常投运。因此,需要对污水处理站生化系统做出部分调整,以快速恢复生化系统的处理

  • 分类:企业新闻
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  一、背景

  江苏某化工公司生产、生活中日常产生废水量在300m³/d左右,其中生产废水量约为200m³/d,生活污水量约为100m³/d,公司污水处理站生化系统包含调节池、水解酸化池,初沉池,好氧池,二沉池及配套设施。

  因疫情影响停工等原因,污水站生化段长时间不运行,导致污水处理系统出水水质指标异常,从而间接影响生产的正常投运。因此,需要对污水处理站生化系统做出部分调整,以快速恢复生化系统的处理能力。

  二、污水处理厂现状分析

  我公司技术人员现场调研发现:

  1、因长时间停运污泥基本消解,从生化池取样及填料观察池内污泥浓度低于正常值;

  2、原生化系统未设置缺氧池,导致生化系统总氮去除效果差;

  3、进水pH最高达到9.9左右,导致生化系统内污泥活性受到抑制。

  三、解决方案

  1、好氧系统运行调整

  调整现场排泥周期,补加海景天专用微生物营养剂,控制生化系统污泥沉降比在20%-30%,污泥状态维持在正常状态;补加硝化菌剂,调节现场曝气量、温度,水力停留时间,提高系统硝化能力。

  2、改造好氧池为缺氧池

  利用现场条件改造一号好氧池为缺氧池,利用调节曝气大小的方法代替缺氧的推流搅拌器的作用,将二沉池向一沉池的回流改为向一号好氧池回流,通过微小的调整建立起反硝化系统,同时投加海景天高效专用菌剂,建立反硝化系统。

  3、调节进水及后续系统内pH。

  通过在调节池将进水pH调节为7.5左右,保证污水进入生化系统内不会对生化系统造成影响,同时对好氧池内适当投加碳酸氢钠以补充好氧池所消耗的碱度。

  四、过程数据趋势图

  图1 系统进出水总氮变化趋势

  五、总结

  通过一系列工艺操作调整,并投加海景天公司高效专用菌剂,总氮由130mg/L降至40mg/L以下;在调试过程中,工艺调整的难度最大,由于前期溶解氧很难控制,如果曝气量控制不好,前置反硝化很难实现。调试人员最终克服困难,调整工艺成功,并成功实现总氮的稳定达标排放。

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